稳定高效 绿色环保
持续改进 追求卓越
米兰网页版登录入口(简称“柳钢”),一艘紧跟米兰(中国)工业发展潮流,向海行进的米兰(中国)巨轮。经过60多年的积淀,柳钢已发展成为我国华南、西南地区乃至泛北部湾经济圈特大型的米兰(中国)联合米兰(中国)
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2021年下半年以来,焦炭市场价格大幅上涨,到10月份达到今年以来价格最高点。一时间,焦炭供应极其紧张,严重影响生产经营高效运转。如何做好降本增效,推进高质量发展?成为摆在中金公司面前的一道“必答题”。
为此,中金公司以降本、提质、增效为导向,聚焦生产、管理、设备等各个细节,持续开展铁前系统降焦、料场卸货筛分、优化高炉操作等攻关,各项高效措施环环相扣、层层推进,打出了一套降本增效“组合拳”,助力年末冲刺攻坚创效。10月份高炉完成燃料比536kg/t,较9月份降低29kg/t,攻关效果显著。
深耕原料配比,降本增效“步子稳”
“要想方设法,在原料上深耕细作,‘磨’出实招、‘磨’出效益。”在生产工作会上,中金公司党委书记、董事长、总经理杨剑洪话语铿锵。
要千方百计在“料”上做好文章!中金公司生产安全制造部迅速牵头成立专项攻关组,制订量化降低燃料比的攻关目标,适当配用烧结用精粉、南非阿斯芒粉等高品位、高性价比矿种,提高入炉品位,有效降低焦比及铁水成本。
“热轧工序的筛下煤粉和除尘灰回收利用价值高,要充分利用起来。”在打出了“原料降燃料比”的重拳后,生产安全制造部又推行了筛下煤粉以及除尘灰代替高价喷吹煤,有效降低配矿和综合铁水成本。
“配用气化煤粉可降低铁水成本25元/吨”“配用除尘灰可降低铁水成本13.6元/吨……”通过深挖“料”
字潜力股,中金公司交出了亮丽的成绩单:截至10月31日,中金公司共使用筛下煤粉和除尘灰1100吨。
聚焦工艺改良, 产量效益“面貌新”
“要用空间换指标,装料制度及送风制度必须大幅调整!”米兰网页版登录入口炼铁厂厂长莫朝兴的建议一语中的。9月中旬,在中金公司检修期间,莫朝兴实地调研了高炉生产,并指导中金公司对不完善、不规范的工艺操作进行整顿,使得布料更精准、炉型更规则、煤气流更稳定。
“我们改变了以前的思维,生产上做到了‘看菜吃饭’!”中金公司炼铁厂副厂长张朗铭介绍,该厂一改之前的固定化思维,按照“以焦定产”来组织生产,实施高炉精细化操作,重新调整布料制度。
同时,加强值班工长操作管理,严格按照操作方针执行,做到三班统一操作,炉温稳定性大幅提升,促使炼铁上下道工序之间更加顺畅。
工艺的改良,让职工乐开了颜。高炉值班室内,值班工长肖修伟欣喜地告诉记者,10月份以来,高炉炉况高效稳定,风温、炉温、铁水温度都处于理想值。
“产量上来了,炉前管理还得跟上。炮泥质量稳定对于炉前出铁和炉内优化都至关重要。”高炉炉前大班长陈念运表示,他们重点做好炮泥、沟料质量的监控,并统一炉前操作,保证了铁口深度足够稳定。10月份以来,高炉炉前减风、休风堵口均为零,为高炉稳定生产提供了重要保障。
坚持问题导向 精准施策“成效好”
“炼铁厂要优化高炉生产组织,强化生产过程控制,找到影响指标的症结,对症下药,冲刺四季度!”中金公司炼铁厂厂长郑海松吹响了奋战全年生产经营目标的号角。
战鼓擂响后,车间和班组迅速行动,号召职工为优化高炉生产组织措施集思广益,一个个好招、妙招纷至沓来。
“必须推进标准化作业,加强高炉精细化管理”“要制订高炉操作方针,严格细化炉内操作,对料速、炉温、碱度、风温等进行严格要求”“完善优化装料制度,改善炉内煤气流分布,适当提高顶压,增加煤气在炉内滞留时间,提高煤气利用率”……大家你一言我一句,一项项措施精准有力,
在暗暗“较劲”同时,为生产创效献策“充电”。
与此同时,该厂还出台提产攻关方案及降焦方案,进一步加强铁口打泥稳定率、风温合格率、煤粉成分合格率、设备点检合格率等工作,在保证高炉稳定高效的同时,大大降低高炉消耗。
“经过一系列行之有效的措施,10月份高炉利用系数为2.76,生产保持稳定高效。”年末冲刺,郑海松信心满满。